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Estudio de ingeniería de métodos, Santos Duque CA



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    Generalidades de la empresa Industria Santos Duque CA, empresa
    especializada en tuberías y mangueras de plástico,
    se encuentra ubicada en la zona industrial Matanzas sur, UD 321,
    parcela 321 – 08 – 02, Puerto Ordaz, Estado
    Bolívar, Venezuela. Ubicación 1

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    Generalidades de la empresa Definición de la empresa 2 Con
    el fin de iniciarse en el mercado en Agosto del año 1998
    empieza lo que hoy se conoce con el nombre de “ INDUSTRIAS
    DUQUE C.A”, que se dedicaba a la comercialización de
    mangueras y tubos eléctricos a empresas que se
    especializaban en lo mismo. La empresa Santos Duque presta un
    servicio a la comunidad de Ciudad Guayana en la venta al mayor y
    detal de productos realizados a base polietilenos a través
    de la venta de tubos eléctricos, tuberías de agua
    blancas y mangueras para riego agrícola.

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    Generalidades de la empresa Estructura Organizativa Presidente
    Vice-presidente Contador Abogado Administrador Personal obrero
    3

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    Generalidades de la empresa Descripción del proceso
    productivo 4 Lo primero que se hace en la Industria Santos Duque
    es recibir los componentes de la materia prima en su forma
    más primitiva(envases de jugos, aceites ,bolsas de
    plásticos, gaberas, entre otros), se clasifica el
    polietileno de alta y el de baja densidad los cuales pasan por un
    proceso de lavado para eliminar impurezas. Por otra parte se
    procesa el polietileno de alta donde este pasa primero por una
    trituradora, para luego ser trasladado a un molino donde se
    obtienen partículas más pequeñas. Una vez
    procesada la materia prima es llevada mediante las transpaletas a
    la parte delantera del galpón, donde entra a la maquina
    pre calentadora y se prepara la mezcla de acuerdo a lo que se
    vaya a procesar: (se agrega polietileno de alta, de baja, mezcla
    X y colorante).

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    Generalidades de la empresa Descripción del proceso
    productivo 5 Posteriormente se inicia la línea de arranque
    1, donde se hace el proceso de filtrado y se extraen la
    partículas que contaminen la materia prima que será
    convertida en tubos y mangueras. Luego entra a la línea de
    arranque 2 donde se le da forma al material. Finalmente el
    producto terminado pasa a un proceso de embalaje, para luego ser
    almacenado y queda listo para ser vendido

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    Generalidades de la empresa Descripción del proceso
    productivo Polietileno de baja 6

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    Generalidades de la empresa Descripción del proceso
    productivo Polietileno de alta 7

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    8 Generalidades de la empresa Descripción del proceso
    productivo Producto final

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    9 Planteamiento del problema En la Industria Santos Duque el
    principal problema es la demora en el sistema de
    producción y esto de genera por varias causas en orden de
    importancia: Almacenamiento de la materia prima sin procesar
    Almacenamiento del producto final Deterioro en el techo del
    galpón

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    10 Planteamiento del problema De igual manera se evidencia el
    problema en la actividad de enrollado de tubos eléctricos
    de 2” específicamente; debido a que no tiene
    determinados los estándares de tiempo

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    11 Objetivo general Describir el proceso de producción de
    la INDUSTRIA SANTOS DUQUE C.A, realizando un análisis del
    proceso y la elaboración de diagramas, con el
    propósito de proporcionar una visión
    panorámica de lo que sucede y a la vez entender la
    relación de las operaciones ente sí, identificando
    los elementos valiosos y útiles del proceso de trabajo del
    operario, para proponer alternativas de mejoramiento y eficiencia
    del proceso, y así determinar el tiempo estándar en
    la actividad de enrollado de tubos eléctricos de
    2”especificamnete estableciendo patrones de referencia e
    introducir los correctivos necesarios.  

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    12 Objetivos específicos Elaborar el diagrama de proceso
    que refleje la manipulación del material y las actividades
    que se realizan. Presentar la distribución de la planta
    mediante un plano; representando en éste, el diagrama de
    Flujo/Recorrido. Elaborar el diagrama de proceso propuesto para
    plasmar los cambios producidos durante la realización de
    la investigación. Elaborar el diagrama de flujo recorrido
    propuesto con las mejoras para el almacenamiento de los productos
    terminados y la materia prima. Determinar el tiempo
    estándar y muestreo de la producción en la
    Industria.

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    13 Diseño metodológico Investigación La
    investigación realizada a INDUSTRIA SANTOS DUQUE, C.A. es
    de naturaleza no experimental debida a que se realizó sin
    manipular deliberadamente las variables de estudio, además
    toda la información fue recogida en su contexto natural.
    Consideramos que el estudio se clasifica de la siguiente manera:
    Aplicado Exploratorio Descriptivo De campo Evaluativo
    Primario

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    14 Diseño metodológico Según el autor Fideas
    G. Arias la población objetivo, es un conjunto finito o
    infinito de elementos con características comunes para los
    cuales serán extensivas las conclusiones de la
    investigación. Es por esta razón que para cumplir
    con los propósitos la población y la muestra
    serán iguales ya que se va a analizar la
    problemática presente en la ubicación de la materia
    prima y los productos terminados. Cabe destacar que para el
    estudio de tiempo y muestreo de la empresa, se tomaron como
    patrón 5 muestras. Población y muestra

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    15 Diseño metodológico Recursos Observación
    directa Entrevistas y visitas Internet Grabadora Cámara
    Digital Cronómetro

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    16 Selección del área a trabajar y realizar el
    estudio (ubicación de materia prima y productos
    terminados) de la industria. Descripción completa y previa
    de datos generales de la compañía Análisis
    del procedimiento y la información acerca de la
    situación actual de INDUSTRIA SANTOS DUQUE C.A.
    Definición y formulación del problema considerando
    los elementos implicados equipos, espacio y operario. Del segundo
    avance Desarrollar el nuevo método mejorado. Elaborar
    diagrama de proceso, de flujo o recorrido del método
    propuesto. Análisis general del método actual en
    comparación con el método propuesto.
    Determinación del tamaño de la muestra, para el
    estudio de tiempo Toma de los tiempos de los elementos de la
    actividad seleccionada, llenando la información en el
    formato. Determinación de la calificación de la
    velocidad del operario utilizando el método Westinghouse.
    Determinación de los suplementos o tolerancias.
    Determinación del tiempo estándar de la
    operación. Procedimiento de la investigación

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    17 Situación actual Diagrama de proceso

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    18 Situación actual Diagrama de flujo

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    19 Situación propuesta Principalmente, despejar la zona de
    mayor espacio disponible, para así construir y delimitar
    la nueva zona de almacenamiento de productos terminados, pues en
    esta área se almacenarían todos los tubos
    plásticos, que actualmente se encuentran con otros
    materiales que posee la industria, de esta manera no obstruye al
    personal obrero. Mejoramiento del techado total de la Industria,
    para de esta manera resguardar el lugar y evitar el deterioro de
    las maquinarias, debido a que esto genera gastos extra a la
    Industria, así como la ineficiencia del proceso
    productivo. Dichos divisores serian rotulados, para que de esta
    forma, el operario pueda identificar fácilmente el
    material que necesita utilizar. Se recomienda también
    contratar un personal de almacenamiento que se encargue de
    mantener el orden y control del lugar.

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    20 Situación propuesta Utilizar los estándares del
    estudio como herramienta factible para conseguir una mayor
    eficiencia y productividad. Realizar un estudio para determinar
    la efectividad del operario aplicando el muestreo necesario. En
    cuanto al muestreo de trabajo se recomienda efectuar un estudio
    con mayor disponibilidad de tiempo para así poder efectuar
    las observaciones requeridas. Implementar una maquina
    automatizada que efectué la operación, pero con una
    observación constante para evitar que se presenten fallas
    en los tubos.la implementación de esta ayudaría a
    disminuir el porcentaje de fatiga del operario.

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    Diagrama de proceso 21 Situación propuesta

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    22 Diagrama de flujo Situación propuesta

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    23 Estudio de tiempo La actividad seleccionada es el enrollado de
    tubos eléctricos de 2” específicamente; el
    cual se ejecuta en una maquina fabricada por los mismos
    dueños de la Industria la cual llamaron enrolladora. La
    acción consiste en realizar el enrollado de los tubos
    manualmente; debido a que esto permite visualizar si estos
    presentan algún defecto a medida que van saliendo de su
    proceso de fabricación. Esta operación dura
    aproximadamente más de media hora a partir del momento que
    se comienza la actividad, lo cual lo hace monótona y un
    poco agotadora para el operario.

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    24 Para calcular el tiempo estándar de esta actividad fue
    necesario determinar algunos valores previos, tales como:  
    Tamaño de la muestra: Para la elaboración de este
    estudio solo se tomó en cuenta la operación de
    enrollado de tubos eléctricos de 2”. Estudio de
    tiempo

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    25 Estudio de tiempo Coeficiente de confianza 95% Intervalo de
    confianza: I = I =33.534 Tc ? para C= 0.95 y n=5 a=0.95 a= 1-0.95
    a=0.05 V=n-1 V= 5-1= 4 t a, ? = t 0.05, 4 = 2.1318 = 0.6737 S =
    Desviación estándar

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    26 Estudio de tiempo Intervalo de la muestra Criterio de
    Selección Im < I se acepta; Im > I se rechaza Im I
    1.2845 < 34.176; Se acepta el tamaño de la
    muestra

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    27 Estudio de tiempo Cálculo Del Tiempo Estándar:
    CV = 1 ± C = 1 – 0.04 = 0.96 Esto refleja que el
    operario labora en un 4% por debajo del promedio de
    actuación normal.

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    28 Estudio de tiempo Cálculo De Tolerancias Por Fatiga:
    Según el nivel que ocupan en el formato de concesiones por
    fatiga, se estableció un total de 270 puntos,
    perteneciendo a la clase D3, situado en el rango (269 – 275)
    ocasionando un 18 en una jornada de trabajo de 480min. con estos
    datos se determinó que los minutos concedidos por fatiga
    son 73.

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    29 Estudio de tiempo Análisis de las Tolerancias Almuerzo
    60 min. Tiempo de preparación inicial (TPI): 2 hrs Tiempo
    de preparación final (TPF): 15min

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    30 Estudio de tiempo Cálculo De Jornada Efectiva De
    Trabajo: 285 min Normalización De Tolerancias JET –
    (Fatiga + NP) Fatiga + NP TN X 11.085min. Determinación
    Del Tiempo Estándar 43.278min

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    31 Análisis y resultados Luego de realizar el estudio de
    tiempo para el proceso de fabricación de la INDUSTRIA
    SANTOS DUQUE C.A. específicamente en la operación
    de enrollado de manguera de 2”, se obtuvieron los
    siguientes resultados: De acuerdo a las mediciones de tiempo
    tomadas en el área de trabajo se puede concluir que el
    T.P.S. es de 33.534 minutos. El tiempo normal en el que el
    operario ejecuta la actividad de enrollado del tubo es de 32.1926
    minutos, y este valor representa el tiempo necesario por el
    operario promedio para ejecutar la operación, sin ninguna
    demora por necesidades personales ni retrasos inevitables.
    Empleando el método sistemático, se establecen las
    tolerancia por fatiga, estas sumadas, lleva a la
    atribución de concesiones por concepto de tolerancias
    variables de 11.085 minutos, (específicamente en la
    operación de enrollado). El cálculo del tiempo
    estándar de la operación de enrollado de la
    Industria Santos Duque es de 43.278 minutos.

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    32 Muestreodel Trabajo Determinar el objetivo: Determinar el
    porcentaje de eficiencia del operario en el enrollado de tubos
    eléctricos 2”. Elementos:

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    33 Definir NC y S:  NC = 95% S = 5 K = 1,96
    Aplicación de números aleatorios:   Como la
    jornada de trabajo es de 8 horas/día (7:00am-3:00pm). La
    Industria tiene una hora disponible para el almuerzo
    (12pm-1:00pm). Para la realización de este estudio se
    tomaron en cuenta 5 observaciones por día durante 5
    días. El método que se utilizo para la
    obtención de estos números fue el uso de la
    calculadora. En los anexos se presentan la generación de
    los números aleatorios. Muestreodel Trabajo

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    34 Se realizaron 25 observaciones preliminares las cuales se
    registraron en un ente de información Cálculo de ?:
    Calculo de la Exactitud (S): S’ > S (17% > 5%) S= 5%
    El estudio no es confiable Recalculo N N – n = 268
    Observaciones Adicionales; Es necesario 53 días
    adicionales CRITERIO DE DESICIÓN Si S´ > S
    S´ < S RECHAZA Muestreodel Trabajo

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    35 Cálculo de los limites de control LCS = 1.161 LCI =
    0.519 Porcentajes de ocurrencia Muestreodel Trabajo

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    36 Muestreodel Trabajo

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    37 Análisis y resultados Diagrama de Pareto Datos

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    38 Análisis y resultados No se puedo determinar la
    efectividad del operario, pues faltaron muchas observaciones: los
    resultados demuestran que el estudio realizado no es confiable.
    Esto se debe a que a primeras horas de la mañana
    están programadas las tareas de preparación de la
    máquina; sin embargo las demás actividades no se
    realizan muy frecuentemente, por lo tanto se genera mucha
    variabilidad en la jornada de trabajo. Mediante la
    realización de la grafica del Diagrama de Pareto se puede
    decir que las causas vitales para la INDUSTRIA SANTOS DUQUE C.A,
    serian el quedarse sin material como factor principal, seguido de
    la maquina este sin operario, y por último otras
    actividades que lo desvíen de su puesto de trabajo.
    Después de realizar el gráfico de control se nota
    que está dentro de los limites estadísticos con
    respecto a la toma de decisión, a pesar de que los valores
    en el grafico están dentro del rango se puede concluir que
    la eficiencia no era del todo 100%,debido a la exactitud del
    estudio

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    39 Conclusiones Por medio de los diagramas de procesos y los de
    flujo recorrido se plasmó la información de manera
    detallada con los respectivos tiempos y distancias involucrados
    en el proceso y la ejecución del método de trabajo
    actual. Se detectaron las fallas que afectan al proceso
    productivo a través de la utilización del
    método del interrogatorio, las preguntas de la OIT y el
    análisis operacional del almacenamiento Existe problema en
    el almacenamiento de las materias primas y Los diferentes
    productos terminados, por lo que es necesario hacer una
    distribución adecuada para no solo establecer las
    áreas del almacenamiento, sino un método apropiado
    para la clasificación de los materiales, ya que esto
    traería beneficios en cuanto al ahorro de tiempo en el
    proceso de fabricación y otros aspectos ya mencionados.
    Después de realizado el estudio de muestreo se observa que
    hace falta un mayor número de observaciones para que el
    estudio tenga el nivel de confianza deseado, esto puede deberse a
    que el operario tiene una actividad monótona. Se necesitan
    53 días adicionales, lo que implica que esa opción
    sea imposible, por tanto hay que diseñar el estudio e
    incrementar el número de observaciones y disminuir el
    nivel de confianza.

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    40 Recomendaciones Para el área de almacenamiento de la
    materia prima se propone la adquisición de divisores
    grandes de madera, para guardar de forma ordenada los diferentes
    tipos de materia prima que se utilizan en el proceso. Dichos
    divisores serian rotulados, para que de esta forma, el operario
    pueda identificar fácilmente el material que necesita
    utilizar. Para el área del almacenamiento de los productos
    terminados se recomienda despejar la zona de mayor espacio
    disponible, para así construir y delimitar la nueva zona
    de almacenamiento de productos terminados, pues en esta
    área se almacenarían todos los tubos
    plásticos y mangueras de riego, ya que esto,
    reducirían las demoras generadas al operario al buscar
    entre los productos terminados (tubos y mangueras de
    plástico) en el nuevo almacén creado para ello,
    pues ahora estarían correctamente identificados Realizar
    un estudio para determinar la efectividad del operario aplicando
    el muestreo necesario. Implementar una maquina automatizada que
    efectué la operación, pero con una
    observación constante para evitar que se presenten fallas
    en los tubos.la implementación de esta ayudaría a
    disminuir el porcentaje de fatiga del operario.

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