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Optimización del Proceso de Fabricación de Ánodos Verdes (página 3)



Partes: 1, 2, 3

  • c. Fallas en el Conveyor
    Aéreo

  • Tabla Nº 16

    Tiempo promedio de enfriamiento del
    ánodo

    • TIEMPO DE TRASLADO DEL ÁNODO DE LA ZONA DE
      ENFRIAMIENTO A LA ZONA DE ALMACENAJE

    Los ánodos, son almacenados de en dos almacenes,
    un almacén fijo techado y otro temporal al aire libre. El
    tiempo de traslado del carbón a la zona de almacenaje,
    transcurre desde que este sale de la piscina y es retirado de las
    Formaletas por medio de empujadores neumáticos (Ver Anexo
    10 y 11), hasta que es colocado en los espacios dispuestos para
    almacén, a través de una grúa puente o de un
    montacargas.

    El estudio se realizó, tomando en cuenta los dos
    medios de transporte utilizados para tal actividad, la
    grúa puente y el montacargas, pudiendo establecer
    comparaciones entre ambos métodos. (Ver anexo
    33)

    A continuación se presentan los tiempos promedios
    de almacenaje del ánodo para cada método utilizado
    (ver tabla 17).

    Tabla Nº 17

    Tiempo promedio de almacenaje del
    ánodo, utilizando la grúa puente

    Utilizando la grúa puente, el tiempo promedio de
    almacenaje del ánodo es de 5,30 minutos y se pueden
    trasladar tres (3) ánodos al mismo tiempo por medio de
    unas pinzas adaptadas al gancho de la grúa, sufriendo
    menos daños durante la manipulación. Por otra
    parte, mediante la grúa se pueden apilar una cantidad
    mayor de ánodos en forma vertical. (Ver Anexo
    12)

    Tabla Nº 18

    Tiempo promedio de almacenaje del
    ánodo, utilizando montacargas

    En el caso del proceso de almacenaje realizado con el
    montacargas, el resultado de la tabla 18 muestra que el tiempo
    promedio es de 3,42 minutos y utilizando este método se
    pueden trasladar solo dos (2) ánodos al mismo tiempo.
    Además, se pudo evidenciar que los ánodos sufren
    más daños físicos durante la
    manipulación y traslado utilizando este método y
    las posibilidades de apilamiento quedan limitadas a seis (6)
    ánodos por columnas. (Ver Anexo 13)

    • CÁCULO DEL TIEMPO DE PROCESO MAS CORTO Y
      MAS LARGO EN LA FABRICACIÓN DE UN ÁNODO
      VERDE.

    Evaluando las ocho (8) etapas del proceso de
    fabricación de ánodos verdes, se calcula el tiempo
    de fabricación más corto y el más
    largo.

    A continuación se presenta la tabla Nº 19,
    la cual muestra el tiempo más corto de fabricación
    de un ánodo verde utilizando una carga de
    3100Kg.

    Tabla Nº 19

    Tiempo de proceso más corto, para
    una carga de 3100 Kg

    La tabla Nº 19, muestra los valores más
    bajos de los tiempos de las muestras tomadas durante el presente
    estudio. En ella se puede observar que el tiempo más corto
    del proceso de Fabricación de Ánodos para una carga
    de 3100Kg de mezcla es de 2:07 :41 utilizando la
    mezcladora Nº3.

    A continuación se presenta la tabla Nº 20,
    la cual muestra los tiempos más cortos de
    fabricación de un ánodo verde, utilizando una carga
    de 2200Kg.

    Tabla Nº 20

    Tiempo de proceso más corto, para
    una carga de 2200 Kg

    La tabla Nº 20, muestra los valores más
    bajos (para 2200 Kg) de los tiempos de las muestras tomadas
    durante el presente estudio. En ella se puede observar que el
    tiempo más corto del proceso de Fabricación de
    Ánodos para una carga de 2200Kg de mezcla es de
    2:08:59, utilizando la mezcladora Nº5.

    A continuación se presenta la tabla Nº 21,
    la cual muestra los tiempos más largos de
    fabricación de un ánodo verde, utilizando una carga
    de 3100Kg.

    Tabla Nº 21

    Tiempo de proceso más largo, para
    una carga de 3100 Kg

    La tabla Nº 21, muestra los valores más
    altos de los tiempos de las muestras tomadas durante el presente
    estudio. En ella se puede observar que el tiempo más largo
    del proceso de Fabricación de Ánodos para una carga
    de 3100Kg de mezcla es de 2:50:18, utilizando la
    mezcladora Nº 9.

    A continuación se presenta la tabla Nº 22,
    la cual muestra los tiempos más largos de
    fabricación de un ánodo verde, utilizando una carga
    de 2200Kg.

    Tabla Nº 22

    Tiempo de proceso más largo, para
    una carga de 2200 Kg

    La tabla Nº 22, muestra los valores más
    altos de los tiempos de las muestras tomadas durante el presente
    estudio. En ella se puede observar que el tiempo más largo
    del proceso de Fabricación de Ánodos para una carga
    de 2200Kg de mezcla es de 2:54:18, utilizando la
    mezcladora Nº 8.

    Es importante mencionar que cada uno de estos tiempos se
    encuentra influenciado principalmente por factores
    como:

    • Funcionamiento de los distintos equipos del
      sistema.

    • Demoras del proceso.

    • Traslado de la materia prima.

    • Respuesta del operador del cuarto de control en
      cuanto a la puesta en marcha de los equipos

    • ANÁLISIS DE LAS DEMORAS PRESENTADAS EN EL
      PROCESO DE FABRICACIÓN DE ÁNODOS VERDES
      REALIZADO EN EL ÁREA DE MOLIENDA Y COMPACTACIÓN
      DE PLANTA CARBÓN, DURANTE EL ESTUDIO.

    Todo estudio de mejoras de procesos, arroja una serie de
    tiempos que son causados por demoras, ya sean demoras evitables
    que son las involucradas directamente en la actividad (ocio del
    trabajador, fallas técnicas de los equipos, carencia de
    repuestos, etc.), o demoras inevitables que son causadas por
    factores externos que afectan el desarrollo normal de la
    actividad, y que el operario no puede evitar en la continuidad
    del trabajo, (factores climatológicos, reunión con
    supervisor, recuperación por fatiga o cansancio,
    interrupciones del personal de producción, planificadores,
    irregularidades en los materiales, etc.).

    En el presente estudio, los tiempos de las demoras por
    actividad fueron tomados durante las observaciones realizadas a
    cada una de las actividades y etapas del proceso de
    fabricación de ánodos por ciclo de estudio,
    diariamente durante cuatro (4) meses consecutivos. Para su
    análisis se tomó el tiempo total por demora y la
    frecuencia con que ocurrió durante los ciclos observados,
    presentando finalmente estos datos en un gráfico, donde se
    muestra tiempo promedio de duración por demora, la
    frecuencia de ocurrencia y el porcentaje de tiempo
    acumulado.

    Por medio de la información suministrada por el
    gráfico, se realizará el respectivo
    análisis, cuantificando las demoras con mayor ocurrencia y
    tiempo de duración, los factores que ocasionan las
    demoras, así como también su incidencia en el
    desarrollo normal del proceso de fabricación de
    ánodos verdes.

    Finalmente, por medio de esta información, se
    presentaran propuestas de mejoras que ayuden a disminuir
    consecutivamente todos los factores que de forma directa e
    indirecta afectan el desarrollo normal de las actividades de
    proceso de fabricación de ánodos que se llevan a
    cabo en Planta Carbón específicamente en el
    área de Molienda y Compactación.

    A continuación se presenta el análisis de
    las demoras por mes (Abril, Mayo, Junio y Julio), los cuales se
    presentan tabulados y representados
    gráficamente.

    • ANÁLISIS DE LAS DEMORAS CUANTIFICADAS EN
      EL MES DE ABRIL

    De las observaciones realizadas durante el estudio para
    el mes de Abril, se presentaron una serie de demoras que
    afectaron la continuidad del proceso, las cuales se resumen en la
    tabla 23 y son representadas gráficamente en el
    gráfico 6.

    Tabla Nº23

    Demoras cuantificadas en el proceso de
    fabricación de ánodos durante el mes de
    abril

    En el gráfico 6, se puede evidenciar que el
    89.53% del tiempo acumulado por demoras, fue ocasionado por cinco
    (5) factores que se explican a continuación.

    Gráfico 6. Representación
    gráfica de las demoras cuantificadas durante las
    observaciones en el mes de abril

    • Fallas en la Vibrocompactadora KHD,
      ocurriendo ocho (8) veces durante el estudio y demorando el
      proceso por 10,64 horas, lo cual representa el 27.77%. Estas
      fallas fueron ocasionadas principalmente por problemas
      eléctricos, mecánicos y estructurales que
      implican reparaciones y cambios de piezas en la misma, de los
      cuales se pueden mencionar; descarrilamientos en el molde,
      soldaduras en la estructura, fallas en la báscula de
      la balanza (produciendo sobrecarga del molde de la
      vibrocompactadora), etc.

    • Fallas en la Balanza de la Materia Prima,
      aunque se presentó una (1) vez durante el estudio,
      arrojo un tiempo por demora de 6.33 horas, representando el
      16.52 % del tiempo total por demoras, ocasionado por fallas
      mecánicas que impedía el proceso de carga de la
      materia prima.

    • Fallas en Equipos del Sistema, tales como:
      la Caldera: equipo que se encarga de calentar el aceite que
      circula dentro de las mezcladoras, el cual presentó
      fallas eléctricas a causa de un accidente laboral que
      produjo daños eléctricos, el Tornillo M2-4:
      equipo que se encarga de trasladar el polvo de coque (materia
      prima) al Silo 12 de la Balanza y reparaciones
      mecánicas en el elevador M1-11 y la cernidora CV-3
      equipos encargados de la clasificación
      granulométrica del cabo (materia prima) utilizado en
      el proceso. Dichos equipos presentaron un tiempo por demoras
      de 6.33 horas, ocurriendo dos (2) veces durante el estudio y
      representando el 16.52 % del tiempo total.

    • Fallas en las Mezcladoras, (la M4 y la M5;
      ambas de marca Patterson) presentándose dos (2) veces
      durante el estudio y demorando el proceso de carga de materia
      prima y descarga de mezcla anódica por 5.78 horas,
      representando el 15.09% del total del tiempo por demoras. Las
      fallas que ocasionaron dicho atraso fueron por problemas
      eléctricos en los motores y reparaciones de tipo
      mecánicas tales como; soldadura de la mesa de la
      mezcladora y reparaciones en los cilindros de la compuerta de
      descarga.

    • Fallas en el Conveyor Aéreo,
      (Sistema de manejo de cargas suspendidas)
      presentándose tres (3) veces durante el estudio y
      demorando el proceso por 5.22 horas representando el 13.63 %
      del total del tiempo por demoras. Las fallas presentadas
      fueron principalmente de tipo mecánicas y por desgaste
      en la estructura, tales como: riel desgastado, cambio de
      eslabones rotos, reparaciones con soldadura a la
      estructura.

    Es importante destacar, que existen otros factores que
    ocasionaron demoras en el proceso durante el mes en estudio,
    alcanzando un 11% del tiempo total de las mismas, tales
    como:

    • Falta de materia Prima para el proceso,
      ocurriendo tres (3) veces durante el estudio y retardando el
      proceso por 3.69 horas. Entre las materias primas que
      faltaron, se pueden mencionar:

    • Falta de Polvo en el Silo 12 y 1, debido a las
      fallas que presentó el tornillo M2-43.

    • Falta de Cabo Silo 19 y 14, debido a fallas en el
      molino de mandíbula (equipo que se encarga de triturar
      el cabo que ingresa al proceso)

    • Falta de alquitrán, debido a la falta del
      Payloader oportunamente (equipo que cumple varias funciones
      en la planta), el cual se encarga de llenar la tolva S-22 y
      de mover este material que por sus características
      tiende a formar trozos gruesos que obstruyen el paso por la
      rejilla que da a la tolva.

    • e. Falta de Formaletas, la formaleta
      es una estructura por medio del cual se traslada el
      ánodo, a través del Conveyor Aéreo a la
      piscina de enfriamiento y luego a la zona de descarga. Esta
      falta demoró el proceso por 0.32 horas (19 minutos) y
      ocurriendo una (1) vez durante el estudio.

    • ANÁLISIS DE LAS DEMORAS CUANTIFICADAS EN
      EL MES DE MAYO

    De las observaciones realizadas durante el estudio para
    el mes de Mayo, igualmente se presentaron una serie de demoras
    que afectaron la continuidad del proceso, las cuales son
    resumidas en la tabla 24 y representadas gráficamente en
    el gráfico 7.

    • k. Tabla Nº 24

    Demoras cuantificadas en el proceso de
    fabricación de ánodos durante el mes de
    Mayo

    Gráfico 7. Representación
    gráfica de las demoras cuantificadas durante las
    observaciones en el mes de Mayo

    El gráfico 7, muestra claramente que el 84% del
    tiempo cuantificado por demoras, se debió a cuatro (4)
    factores, los cuales se explican a
    continuación:

    • Fallas en la correa M3-9,
      presentándose esta falla dos (2) veces durante el
      estudio y demorando el proceso por 11.03 horas, lo cual
      representa el 40,88 % del total del tiempo por demoras,
      siendo este un porcentaje bastante alto. Las causas fueron
      las siguientes: cambio de piezas en el rodillo y rompimiento
      de la correa producto del desgaste a la cual está
      sometida, que ocasionó la paralización del
      proceso durante el turno completo (8 horas) mientras se
      realizaba el cambio, ya que sin esta correa no se puede
      realizar la descarga de las mezclas.

    • Fallas en la Vibrocompactadora KHD,
      presentándose cinco (5) veces durante el estudio y
      demorando el proceso por 5.30 horas, representando así
      el 19.01 % del tiempo total por demoras. Las Fallas se
      debieron principalmente a problemas mecánicos –
      estructurales (fallas en los frenos) y eléctricos en
      los controles de mando.

    • Falta de Formaletas, para este mes la
      frecuencia de ocurrencia de este factor fue bastante elevado,
      presentándose dieciocho (18) veces durante el estudio
      y demorando el proceso por 3.59 horas, lo cual representa el
      13.31% del tiempo total por demoras. Estas faltas se debieron
      a la poca cantidad de formaletas en servicio (33 formaletas),
      lo cual no cubría la capacidad y demanda del proceso
      de fabricación de ánodos verdes (40
      formaletas), tal situación se presenta por no existir
      un control de mantenimiento correctivo y preventivo de las
      formaletas que salen de servicio por deterioro o
      desgaste.

    • Fallas en el Conveyor Aéreo,
      presentándose tres (3) veces durante el estudio y
      demorando el proceso por 2.95 horas, lo cual representa el
      10.93% del total del tiempo por demoras. Al igual que el mes
      de abril, las fallas fueron principalmente de tipo
      mecánicas (cambio de eslabones y reparaciones en el
      riel por presentar descarrilamientos)

    Durante el estudio, se presentaron otros factores que
    también causaron demoras al proceso, aunque en poca
    duración y frecuencia de ocurrencia representan el 16% del
    tiempo total por demoras. Tales factores se explican a
    continuación:

    • Formaleta obstruyendo el paso en la zona de
      descarga de los ánodos,
      debido a problemas
      eléctricos en los grupos del conveyor que se encargan
      de retener o soltar las formaletas, representando el 8% de
      las demoras.

    • Limpieza de las compuertas de la mezcladora
      M1,
      representando el 5.45% del tiempo total por demoras.
      En las compuertas de descarga de las mezcladoras poco a poco
      se va acumulando restos de mezcla, lo cual impide que estas
      cierren totalmente, por lo que el operador de mezcladoras
      debe estar pendiente de limpiar dichas compuertas cada vez
      que se lleve a cabo una descarga de mezcla, evitando de esta
      manera demoras de este tipo.

    • Falta de Materia Prima,
      específicamente falta de alquitrán, debido a
      que no se encontraba disponible el Payloader para mover el
      material apelmazado que obstruye el paso del resto del
      material, representando el 2.41% del tiempo total por
      demoras.

    • ANÁLISIS DE LAS DEMORAS CUANTIFICADAS EN
      EL MES DE JUNIO

    De las observaciones realizadas durante el estudio para
    el mes de Junio, igualmente se presentaron una serie de demoras
    que afectaron la continuidad del proceso, las cuales son
    resumidas en la tabla 24 y representadas gráficamente en
    el gráfico 8.

    Tabla Nº 25

    Demoras cuantificadas en el proceso de
    fabricación de ánodos durante el mes de
    Junio

    Gráfico 8. Representación
    gráfica de las demoras cuantificadas durante las
    observaciones realizadas en el mes de junio

    En el gráfico 8, se puede constatar que el 82,16%
    del tiempo total por demoras, fue causado por tres (3) factores,
    los cuales se explican a continuación:

    • Falta de Materia Prima,
      presentándose seis (6) veces durante el estudio y
      demorando el proceso por 10.5 horas, representando el 39.77%
      del tiempo por demora en el proceso. La falta de Materia
      Prima se presenta principalmente a causa de los siguientes
      factores:

    • Fallas en equipos del sistema, que se encargan de
      trasladar la materia prima a los silos que alimentan la
      balanza de la misma, tales como: fallas en el reductor del
      elevador M1-7 (traslada el mediano de coque), el M1-5 con las
      chumaceras dañadas (traslada polvo de coque), fallas
      en el M1-8 (sistema de cabo).

    • Falta de alquitrán producto de la falta del
      Payloader encargado de mover el mismo y también a
      causa de pedazos de alquitrán compactado que obstruye
      el paso tanto en la rejilla de la tolva, como también
      en la entrada del elevador M1-1(traslada el alquitrán
      al silo de la balanza).

    • Fallas en la Vibrocompactadora KHD,
      presentándose dos (2) veces durante el estudio y
      demorando el proceso por 5.72 horas, representando el 21.67%
      del total del tiempo por demoras. Al igual que en los
      análisis hechos a los meses anteriores las fallas son
      producidas por causas comunes, problemas mecánicos
      (descarrilamiento del molde) y eléctricos (cambio del
      reductor del motor).

    • Fallas en los Equipos del Sistema,
      ocurriendo cuatro (4) veces durante el estudio y demorando el
      proceso por 5.47 horas, representando el 20.72% del total del
      tiempo por demoras. Estas fallas están ligadas a
      varios equipos que forman parte del manejo de materiales,
      tales como:

    • Cambio del reductor del motor de la correa
      M3-9.

    • Reparaciones en la Balanza de la Vibrocompactadora,
      la cual presenta fallas producto de sobrecargas de
      mezcla.

    • Reparaciones en el rodillo de descarte, el cual se
      encuentra en la zona de descarga y almacén del
      ánodo verde.

    • EL elevador M1-8 del sistema de cabo,
      presentó fallas mecánicas.

    Existen otros factores que también produjeron
    demoras al proceso de fabricación de ánodos,
    acumulando un 19% del tiempo total por demoras, los cuales se
    exponen a continuación:

    • Fallas en las Mezcladoras,
      presentándose principalmente en la mezcladora M5 dos
      (2) veces durante el estudio y demorando el proceso por 2.55
      horas, representando el 9.66% del tiempo total por demoras.
      Esta mezcladora presentó fallas de tipo
      mecánicas y problemas en el sistema térmico de
      la misma.

    • Falta de Formaletas, presentándose
      siete (7) veces durante el estudio y demorando el proceso por
      1.7 horas.

    • Fallas en el Conveyor Aéreo,
      ocasionando una demora al proceso por 0.46 horas en una sola
      oportunidad durante el estudio.

    • ANÁLISIS DE LAS DEMORAS CUANTIFICADAS EN
      EL MES DE JULIO

    De las observaciones realizadas durante el estudio para
    el mes de Junio, igualmente se presentaron una serie de demoras
    que afectaron la continuidad del proceso, las cuales son
    resumidas en la tabla 26 y representadas gráficamente en
    el gráfico 9.

    Tabla Nº 26

    Demoras cuantificadas en el proceso de
    fabricación de ánodos durante el mes de
    Julio

    Gráfico 9. Representación
    gráfica de las demoras cuantificadas durante las
    observaciones realizadas en el mes de junio

    En el gráfico 9, se puede constatar que el 74%
    del tiempo total por demoras, fue producido por tres (3)
    factores, los cuales se explican a
    continuación:

    • Fallas en los Equipos del Sistema,
      ocurriendo tres (3) veces durante el estudio y demorando el
      proceso por 8.25 horas, representando el 30.16% del total del
      tiempo por demoras. Estas fallas están ligadas a
      varios equipos que forman parte del manejo de materiales,
      tales como:

    • Daños en la bomba del transportador M4-7, el
      cual se encarga de llevar la mezcla a la tolva de la balanza
      de la vibrocompactadora.

    • Empujador de la vibrocompactadora dañado,
      impidiendo la salida del ánodo luego de ser
      prensado.

    • Motor del Molino de Martillo dañado,
      ocasionando la falta de medio de coque silo 3.

    • Fallas en la Vibrocompactadora KHD,
      presentándose cinco (5) veces durante el estudio y
      demorando el proceso por 6.48 horas, representando el 23.69%
      del total del tiempo por demoras. Al igual que en los
      análisis hechos a los meses anteriores las fallas son
      de tipo mecánicas principalmente (descarrilamiento del
      molde, base y pasador de las grapas de la vibrocompactadora
      dobladas, problemas en los muñones).

    • Fallas en las Mezcladoras,
      presentándose principalmente en las mezcladoras M1,
      M10, M7 y M8 cuatro (4) veces durante el estudio y demorando
      el proceso por 5.51 horas, representando el 20.15% del tiempo
      total por demoras. Estas mezcladoras presentaron fallas de
      tipo mecánicas, tales como: problemas con el motor,
      bote de aceite, cambio del gato de la compuerta de descarga y
      alineación de las turbinas.

    Existen otros factores que también produjeron
    demoras al proceso de fabricación de ánodos,
    acumulando un 19% del tiempo total por demoras, los cuales se
    exponen a continuación:

    • 5. Fallas en el Conveyor Aéreo,
      presentándose tres (3) veces durante el estudio y
      demorando el proceso por 4.38 horas, lo cual representa el
      16.01% del total del tiempo por demoras. Al igual que en los
      meses anteriores, las fallas fueron principalmente de tipo
      mecánicas, tales como: cambio de eslabones,
      reparaciones en el tensor y la cadena motriz (cadena del
      conveyor partida a causa del desgaste).

    • Falta de Materia Prima,
      específicamente falta de alquitrán, debido a
      que no se encontraba disponible el Payloader para mover el
      material apelmazado que obstruye el paso del resto del
      material, representando el 7.61% del tiempo total por demoras
      y ocurriendo siete (7) veces.

    • Falta de Formaletas, presentándose
      dos (2) veces durante el estudio y representando el 2.38% del
      total del tiempo por demoras.

    • ANÁLISIS DEL TOTAL DE LAS DEMORAS
      PRESENTADAS DURANTE EL ESTUDIO

    Finalmente, luego de realizar el análisis de las
    demoras observadas en los meses de estudio, se puede notar que
    los factores que ocasionan las demoras al proceso de
    fabricación de ánodos son los mismos, presentando
    algunas variaciones en las causas que las producen, la
    duración y la frecuencia de ocurrencia, pero siempre
    manteniéndose el mismo patrón. Por tal
    razón, a continuación se presenta los datos
    obtenidos del total de las demoras ocurridas durante los meses de
    abril a julio en la tabla 27 y representados gráficamente
    en el gráfico 10 para su respectivo
    análisis.

    Tabla Nº 27

    Demoras cuantificadas durante las
    observaciones realizadas en el proceso de fabricación de
    ánodos

    Gráfico10. Representación
    gráfica del total de las demoras presentadas durante las
    observaciones realizadas al proceso de fabricación de
    ánodos

    En el gráfico 10, se puede evidenciar, que el
    82,90 % del tiempo acumulado por demoras y atrasos
    presentados en el proceso de fabricación de ánodos
    verdes, fueron atribuidos a cuatro (4) factores que se explican a
    continuación:

    • Fallas en los equipos el sistema (demora
      evitable), ocasionando una demora con un tiempo total de
      parada 33.24 horas, que representa el 29.49 % del
      tiempo acumulado y con una frecuencia de ocurrencia de once
      (11) veces durante el estudio. Estas fallas se presentaron
      principalmente por causas mecánicas y estructurales en
      los siguientes equipos:

    • Correa M3-9, la cual cumple la importante
      función de trasladar, durante toda la jornada de
      producción las mezclas que salen de las mezcladoras a
      la tolva S25 que surte constantemente la balanza de la
      vibrocompactadora. Esta correa durante las observaciones,
      sufrió un rompimiento en su estructura producto del
      desgaste, debiendo paralizar el proceso productivo durante la
      sustitución de la misma (aproximadamente una jornada
      completa de trabajo), en otras oportunidades produjo atrasos
      a causa de fallas en el reductor del motor que la acciona y
      cambios de piezas en los rodillos de la misma.

    • Balanza de la Prensa (Vibrocompactadora
      KHD), donde es pesada la mezcla necesaria para formar un
      ánodo (960 – 980 kg.). Por causas de sobrecarga de
      material, esta balanza presentó fallas.

    • Tornillo M2-43, encargado de abastecer de
      polvo de coque al Silo 12 de la balanza del cuarto de
      control, el cual es un material necesario en la
      producción de la mezcla anódica, ya que forma
      parte de la receta.

    • Elevador M1-8, (sistema de cabo) encargado
      de abastecer el cabo grueso al silo 14 de la balanza del
      cuarto de control, el cual es un material que forma parte de
      la receta para la producción del ánodo,
      así como también todos los elevadores que
      presentaron fallas, el M1-7 (traslada el mediano de coque al
      silo de la balanza), M1-5 (traslada el polvo de coque al silo
      de la balanza)

    • Reparaciones en la Caldera, equipo
      encargado de calentar el aceite que circula por el interior
      de las mezcladoras y permite que la mezcla pueda alcanzar la
      temperatura óptima de 160 ºC.

    • Fallas en la Vibrocompactadora KHD,
      ocasionando una demora con un tiempo total de parada 27.97
      horas, que representa el 24.82% del tiempo acumulado y
      con una frecuencia de ocurrencia de veinte (20) veces durante
      el estudio, siendo esta una frecuencia de fallas bastante
      alta, ya que este es un equipo que se considera como
      crítico en el sistema de producción de
      ánodos. Estas fallas se presentaron principalmente por
      causas mecánicas, eléctricas y por desgaste en
      la estructura de la misma.

    • Falta de alguna Materia Prima en el
      proceso,
      ocasionando una demora con un tiempo total de
      parada 16.92 horas, que representa el 15.01 % del
      tiempo acumulado y con una frecuencia de ocurrencia de
      dieciocho (18) veces durante el estudio.

    Estas faltas de materia prima se debieron principalmente
    a: la falta de Alquitrán en el silo de la balanza, por no
    contar con el payloader encargado de mover este material en su
    almacén, rejillas y tolvas obstruidas por material
    adherido y también a las distintas fallas que presentan
    los equipos de los distintos sistemas de manejo de materiales que
    se encargan de trasladar toda la materia prima a los distintos
    silos de la balanza del cuarto de control.

    • Fallas en las Mezcladoras, ocasionando una
      demora con un tiempo total de parada 15.31 horas, que
      representa el 13.58 % del tiempo acumulado y con una
      frecuencia de ocurrencia de nueve (9) veces durante el
      estudio. Estas fallas se presentaron principalmente por
      causas mecánicas (compuertas de descarga),
      eléctricas (motores y reductores) y estructurales
      (soldaduras a la estructura).

    Existen otros factores que pueden ser observados en el
    gráfico 10, que ocasionaron demoras en el proceso en menor
    tiempo, pero presentando una frecuencia de ocurrencia bastante
    alta, los cuales son:

    • Fallas en el Conveyor Aéreo, este es
      un sistema de manejo de cargas suspendidas, a través
      del cual se traslada el producto terminado (bloque
      anódico) a la etapa de enfriamiento y posteriormente a
      la descarga del mismo para su respectivo almacenamiento,
      ocasionando una demora con un tiempo total de parada 13.01
      horas, que representa el 11.54 % del tiempo acumulado
      y con una frecuencia de ocurrencia de diez (10) veces durante
      el estudio. Estas fallas se presentaron principalmente por
      causas mecánicas y estructurales (eslabones rotos,
      cadena motriz partida, reparaciones en el riel por desgaste
      que producen descarrilamientos).

    • Falta de Formaletas, ocasionando
      una demora con un tiempo total de parada 6.26 horas, que
      representa el 5.55 % del tiempo acumulado y con una
      frecuencia de ocurrencia de veintiocho (28) veces durante el
      estudio, siendo esta una cantidad bastante alta. La falta de
      las formaletas se presenta principalmente, debido a que el
      número de ellas en servicio es menor al necesario para
      cubrir la capacidad de producción, además de no
      contar con un inventario de formaletas disponibles para
      sustituir a la que presente algún tipo de fallas y a
      fallas eléctricas que obstruyendo el paso en los
      diferentes grupos de formaletas en el conveyor
      aéreo.

    Es importante mencionar, que sin el flujo normal de
    formaletas, existen atrasos para la descarga de las mezclas,
    ocasionando descartes de mezclas y ánodos, lo cual afecta
    directamente los niveles de producción, por lo que es
    necesario contar con una cantidad disponible de ellas en buen
    estado.

    Luego de realizar el respectivo análisis a los
    factores que ocasionaron demoras al proceso de fabricación
    de ánodos, se puede concluir que entre todos los equipos
    del sistema que fueron mencionados anteriormente, se pueden
    nombrar como críticos a los siguientes:

    • Vibrocompactadora KHD

    • Conveyor Aéreo y Formaletas

    • Mezcladoras

    Sin el funcionamiento normal de estos equipos el proceso
    de fabricación de ánodos se vería
    interrumpido, ya que son indispensables en el mismo, esto es, con
    mezcladoras funcionando con fallas frecuentes, el proceso de
    descarga de mezcla es mínimo y por ende la
    producción se ve afectada sustancialmente, igualmente con
    la vibrocompactadora (prensa) dañada no se podría
    descargar mezcla y por tanto se paralizaría la
    producción instantáneamente, ya que no se cuenta
    con otro equipo similar disponible. De igual manera, el Conveyor
    Aéreo cumple una función importante dentro del
    proceso de fabricación de ánodos, la cual es la de
    transportar el bloque de carbón fabricado a la etapa de
    enfriamiento y posteriormente al área de almacén,
    lo que quiere decir, que sin su funcionamiento también se
    paralizaría el proceso instantáneamente.

    Finalmente, luego de detectar y cuantificar los
    distintos factores que afectan la continuidad del proceso de
    fabricación de ánodos, se presenta un diagrama
    causa – efecto donde se resumen las distintas causas que producen
    las paradas imprevistas de los diferentes equipos que forman
    parte del sistema de producción. (Ver Figura
    21)

    Figura 21. Causas que afectan la
    continuidad del Proceso de Fabricación de
    Ánodos

    Del análisis y discusión de los resultados
    de esta investigación se obtuvieron las siguientes
    conclusiones por objetivos planteados:

    • 19. La Planta de Carbón de la empresa
      C.V.G ALCASA cuenta con seis (6) sistemas de manejo de
      materiales necesarios para llevar a cabo el proceso de
      fabricación de ánodos verdes, dichos sistemas
      presentan fugas de material principalmente por daños
      en su estructura, a causa del desgaste producto de la
      acción abrasiva de los materiales utilizados en el
      proceso, así como también por otros factores
      que se mencionan a continuación:

    • d. Utilización de equipos por encima de
      su capacidad.

    • e. Variaciones en el diseño original del
      sistema de manejo de materiales.

    • f. Ausencia de protectores laterales en zonas
      de carga y descarga.

    • g. Ausencia de dispositivos que regulen el
      flujo de descarga de material en los silos y
      tolvas.

    • h. Deterioro de equipos por uso y cumplimiento
      de vida útil.

    • i. Almacenes de materia prima no delimitados
      para la descarga de la misma.

    No existe un parámetro que permita
    realizar el descarte de los ánodos de una manera objetiva,
    actualmente se consideran las características
    físicas superficiales de los ánodos (defectos por
    atributos) para realizar el descarte, por lo que el porcentaje de
    rechazo varía según la carga de subjetividad y
    experiencia del operador de turno.

    Los resultados evidencian que del total
    de ánodos descartados, el porcentaje de rechazo queda
    distribuida de la siguiente manera:

    El 48% presenta defecto por alta porosidad
    (ánodos porosos).

    • El 22% presenta defecto por superficie
      laminada (ánodos laminados), igualmente para
      ánodos rotos.

    • El 5% presenta defecto por alto contenido de
      alquitrán en la mezcla (ánodos
      alquitranados).

    • Otros que sobrepasan la altura establecida
      (ánodos altos), representando el 3% de los
      descartes.

    Entre las causas principales que
    ocasionan los tipos de defectos en los ánodos, se pueden
    nombrar:

    • m. Ánodos Porosos: Este defecto
      se produce, cuando la granulometría del cabo se
      encuentra por encima del rango (88 -94).

    • n. Ánodos Laminados: Este
      defecto se produce, producto de las descargas intermitentes,
      debido a la eficiencia de calentamiento de los dos tipos de
      tecnologías de mezclado (KHD y Patterson) y a las
      demoras presentes en el proceso.

    • o. Ánodos Alquitranados: Este
      defecto se produce, por deficiencia de material fino en la
      receta, a causa de fugas de material por los equipos y por un
      mal manejo de la receta, así como también a la
      descarga de la mezcla sin haber alcanzado la temperatura
      adecuada (160 ºC).

    • p. Ánodos Rotos: Existen dos
      razones principales, por las cuales se producen ánodos
      rotos. Una a causa del tiempo en piscina y de la temperatura
      del agua, y otra, a causa del mal manejo realizado por parte
      de los operadores de montacargas y grúas.

    • q. Ánodos Altos: (altura mayor
      de 57 cm) Este defecto se presenta cuando las temperaturas de
      mezclado superan los 160 ºC, produciendo una mezcla
      seca, y también a causa de problemas de
      calibración en la balanza de la
      vibrocompactadora.

    Los tiempos de las distintas etapas del
    proceso, son los siguientes:

    • Traslado de la Materia Prima de los Silos (12, 13,
      14, 15 y 16) a la Balanza S17, para 3100 Kg 5:03
      (min:seg) y para 2200Kg 3:22 (min:seg).

    • Traslado de la Materia Prima de la Balanza S17 a la
      Tolva de Retención, para 3100 Kg 0:48 (min:seg)
      y para 2200Kg 0:28 (min:seg).

    • Traslado de la Materia Prima de la Tolva de
      Retención a las Mezcladoras KHD y
      Patterson,

    • Mezclado de la materia Prima (Mezcladoras KHD y
      Patterson),

    • Traslado de las Mezclas, desde las mezcladoras a la
      Balanza de la Vibrocompactadora KHD,

    • Vibrado de la Mezcla (Conformación del bloque
      anódico, Vibrocompactadora KHD), 57,47
      segundos.

    • Enfriamiento del Ánodo (Piscina),
      61:40 (min:seg).

    • Traslado del Ánodo de la zona de enfriamiento
      a la zona de almacenaje, utilizando grúa 5:30
      (min:seg) y se trasladan tres (3) ánodos al mismo
      tiempo, y utilizando montacargas 3:42(min:seg)
      trasladándose dos (2) ánodos al mismo
      tiempo.

    El tiempo del proceso más corto es
    de 2:07 :41, para una carga de 3100Kg, utilizando la
    mezcladora Nº3, y para una carga de 2200 Kg es de
    2:08:59, utilizando la mezcladora Nº 5.

    El tiempo del proceso más largo es
    de 2:50:18, para una carga de 3100Kg, utilizando la
    mezcladora Nº9, y para una carga de 2200 Kg es de
    2:54:18, utilizando la mezcladora Nº 8 .

    Durante el estudio se observaron demoras
    en el proceso, a continuación se mencionan las más
    representativas:

    • Fallas en los equipos el sistema (demora evitable),
      representando el 29.49% del tiempo total por
      demoras.

    • Fallas en la Vibrocompactadora KHD, representando el
      24.82% del tiempo total por demoras.

    • Falta de alguna Materia Prima en el proceso,
      representando el 15.01% del tiempo total por
      demoras.

    • Fallas en las Mezcladoras, representando el
      13.58% del tiempo total por demoras.

    • Fallas en el Conveyor Aéreo, representando el
      11.54% del tiempo total por demoras.

    • Falta de Formaletas, representando el 5.55%
      del tiempo total por demoras.

    Actualmente, la Planta de Molienda y
    Compactación cuenta con nueve (9) mezcladoras en servicio
    de las diez (10) que posee, ya que la mezcladora Nº 2
    está en espera de reparaciones mayores.

    Dentro del proceso productivo de
    ánodos, se pueden mencionar tres equipos como equipos
    críticos del sistema, ya que de ellos depende
    principalmente el buen desempeño del proceso y los niveles
    de producción como tal, estos son: las Mezcladoras, la
    Vibrocompactadora KHD y El Conveyor Aérero.

    En función de los resultados y conclusiones que
    se obtuvieron de la presente investigación, se recomiendan
    las siguientes acciones:

    • Realizar las siguientes adaptaciones y mejoras en
      los sistemas de manejo de materiales del proceso de
      fabricación de ánodos:

    • d. Realizar reparaciones mayores al Elevador
      M1-13, o considerar la adquisición de un equipo
      nuevo.

    • e. Evaluar los cambios realizados en los
      diseños originales de los sistemas de manejo de
      materiales y de ser necesario considerar el rediseño
      de los mismos, tal es el caso del sistema de descarga en el
      Molino Doble Rodillo (Sistema Desechos Verdes) y de las
      Tolvas S-23 y S-24 (Sistema de Coque).

    • f. Considerar, la instalación de un
      Alimentador Vibratorio en las tolvas S-23 y S-24 del Sistema
      de Coque.

    • g. Instalar Compuertas o Válvulas tipo
      cortina en la descarga de los silos, que regulen el flujo de
      la salida del material.

    • h. Considerar, la instalación de Camas
      de Impacto en la correa M3-9, específicamente en las
      áreas donde descargan las mezclas las correas M3-8 y
      M3-5.

    • i. Colocar Guarderas Laterales (protectores
      laterales) resistentes al desgaste, en las zonas de carga y
      descarga de las correas transportadoras.

    • j. Los bajantes, conductos y protectores
      laterales que se instalen en planta, deben estar elaborados
      de materiales resistentes al desgaste y a impactos, tales
      como: Acero al carbono (resistentes al desgaste por impacto)
      y Hierros Blancos al Cromo-Níquel (con elevada
      aleación de cromo).

    • k. Desincorporar conductos con avanzado estado
      de desgaste en su estructura e instalar nuevos, tal es el
      caso del tubo que transporta la sobremedida del Cabo de la
      Cernidora CV3 a la Trituradora de Cono.

    • Realizar un Balance de Masa al proceso de
      fabricación de ánodos, que permita cuantificar
      la materia prima que realmente se está perdiendo
      antes, durante y después del proceso.

    • Realizar un estudio que permita caracterizar los
      ánodos a descartar de una forma más objetiva,
      que no dependa solo por parámetro referidos a los
      atributos.

    • Considerar los siguientes aspectos, para disminuir
      los factores que ocasionan el descarte de los
      ánodos:

    • Cuidar los parámetros que controlan la
      granulometría del agregado seco, principalmente la del
      cabo.

    • Cuidar que la temperatura de descarga de las mezclas
      no sea mayor ni menor de los 160 ºC.

    • Garantizar que las descargas de mezcla sean
      continuas y no intermitentes, por lo que hay que considerar
      la puesta en servicio de la mezcladora Nº2 marca
      PATTERSON.

    • Revisar las proporciones de materia prima de cada
      receta, tanto del agregado seco como del aglutinante
      (alquitrán).

    • Garantizar el buen funcionamiento de la bomba de
      recirculación del agua de la piscina.

    • Concientizar a los operadores de grúa y
      montacargas, en cuanto a la importancia del manejo adecuado
      de los carbones durante su almacenamiento.

    • Diseñar un sistema de descarga en la salida
      de la tolva de la vibrocompactadora (Aspa Giratoria), que
      distribuya uniformemente la mezcla dentro del molde de la
      misma.

    • Considerar las siguientes propuestas para mejorar
      los tiempos de producción:

    • Elaborar un plan de inspección para cada uno
      de los sistemas de manejo de materiales, que garantice el
      funcionamiento adecuado de los mismos y se eviten paradas
      imprevistas que demoran el proceso productivo por
      intervenciones de tipo correctivas a estructuras y
      equipos.

    • Diseñar un plan de mantenimiento preventivo,
      para los equipos críticos del proceso, que de
      respuesta al porcentaje actual de fallas y permita mantener
      la disponibilidad acorde con la demanda de uso.

    • Considerar la repotenciación de los
      siguientes equipos, ya que, de acuerdo a estudios
      económicos realizados por la empresa, la
      adquisición de estos totalmente nuevos
      (Vibrocompactadora y Mezcladoras) arroja una inversión
      que actualmente la empresa no está en capacidad de
      sostener:

    • Conveyor Aéreo (riel, cadena motriz,
      eslabones y uñas de arrastre de la cadena).

    • Vibrocompactadora (molde, muñones, grapas,
      etc.)

    • Mezcladoras (Sistema de calentamiento y de mezclado,
      estructura) y dejar operativa la mezcladora Nº2 marca
      Patterson.

    • Formaletas.

    • DE NARVAEZ ROJAS, Rosa. Orientaciones
      prácticas para la elaboración de informes de
      investigación. Segunda Edición. Ediciones
      UNEXPO, Puerto Ordaz 1997.

    • MAYNAR, H.B. Manual del Ingeniero Industrial.
      Editorial Mc Graw Hill. Cuarta Edición, México
      1996.

    • NIEBEL, Benjamin. Ingeniería Industrial.
      Métodos, Tiempos y Movimientos. Editorial Alfaomega,
      Tercera Edición 1994.

    • RODRIGUEZ S, Jesús. Fundamentos de Estudio
      del Trabajo. Primera Edición, Ciudad Guayana,
      1983.

    • SCHONBERGER, Richard J. Manufactura de
      Categoría Mundial. Aplicación de las
      últimas técnicas para optimizar la
      producción. Editorial Norma. Colombia 1986

    • www.grupokoneco.com.
      Espacialistas en Sistemas de Manejo de Materiales.

    • www.ingemerca.com. Empresa
      especializada en Dispositivos de Accionamientos.

    • www.vulcanizadosruiz.com.
      Especialistas en Bandas transportadoras y Equipos para
      transportes de materia prima.

     

     

    Autor:

    Tutor Académico Ing. Iván
    Turmero.

    Tutor Industrial Ing. Carlos Orjuela.

    Reyes A., Maria C. (2004). que se lleva a cabo en la
    planta de Molienda y Compactación de la empresa C.V.G
    ALCASA. Trabajo de Grado. Departamento de Ingeniería
    Industrial. Vice Rectorado Puerto Ordaz. UNEXPO.

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