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Algunas lecciones aprendidas de la falla de una tubería




Enviado por Giuliana Myrick



Partes: 1, 2

    1. Extracto
    2. Propósito y alcance de la
      investigación
    3. La
      sobrecarga
    4. Evaluación
      estructural de los efectos de la sobrecarga
    5. Inspección y
      prueba
    6. Examen de
      la condición
    7. Reparación

    Extracto

    Este documento describe los acontecimientos que se
    realizaron a la formación de sobrecargas altas en una
    tubería importante recién construida durante el
    proceso de
    comisión, las rupturas resaltantes, la investigación que fue realizada para
    determinar el grado de daños a la tubería, y a las
    medidas de la remediación adoptadas. Presenta un resumen
    de las lecciones valiosas aprendidas. El papel discute la
    necesidad del mejor sistema integrado
    del control de
    calidad y del aseguramiento que eliminaría la
    ocasión de las mayores sobrecargas y daños a la
    tubería. El papel presenta el procedimiento
    usado para identificar efectos estructurales de los
    acontecimientos, de la inspección y de la prueba de la
    sobrecarga usados para evaluar efectos de las sobrecargas en el
    funcionamiento futuro de la tubería aflojada, y
    procedimiento de la rehabilitación adoptado.

    Introducción

    La tubería, construida a partir de la
    tubería concreta pretensada 72 in.-día. Del
    cilindro, consiste de: una tuberia de agua cruda de
    7.7-kilómetros-longitud, que transporta el agua del
    depósito del agua cruda a la planta de tratamiento de
    aguas (WTP); una tuberia de agua tratada de
    47-kilómetro-longitud, que transporta el agua del WTP a
    dos tanques; y un tronco de 10.3-kilómetro-longitud de la
    distribución en linea, que transporta el
    agua de los tanques a la red de distribución
    (Figura 1). El agua se bombea en la tubería de agua cruda,
    y fluye por gravedad en el en sentido descendiente de las
    tuberías. Antes del 6 de septiembre de 1999, la construcción de las tuberías era
    casi completa, las tuberías fueron llenadas de agua, y las
    dos válvulas
    de mariposa en los tanques eran ejercitados como parte del
    proceso de comisión. Las válvulas mariposa fueron
    operadas por los actuantes impulsados por motor. La
    sincronización del actuante fue controlada por un
    dispositivo contador de tiempo, que
    fue fijado incorrectamente. Durante el período de del 6 al
    11 de septiembre de 1999, el cierre de válvulas produjo
    ondas
    hidrodinámicas múltiples de la presión, o
    las sobrecargas, que han viajado a lo largo de la tubería.
    Durante el acontecimiento de la sobrecarga del 11 de septiembre
    de 1999, dos pedazos de tubo de 20 pies de largo instale fallaron
    por la ruptura en la tubería, una referida en el sitio A
    de la ruptura de la tubería, y otro como sitio B de la
    ruptura de la tubería.

    Propósito y
    alcance de la investigación

    SGH examinó inicialmente las dos tuberías
    rotas y un número limitado de tuberías en vecindad
    de rupturas, y tuberías observadas con las grietas y bases
    sonantes huecas internos en estas áreas. De acuerdo con
    estos resultados, un programa del
    examen de la condición era instituido para la
    tubería entera, incluyendo: (a) inspección y el
    sonar internos de la tubería entera, (b) análisis hidrodinámico de la
    sobrecarga de la tubería para determinar la máximo
    presión que se ejerce sobre cada tubería en la
    línea fue sujeta durante los acontecimientos de la
    sobrecarga del 6 a Septiembre del 2003, (c) análisis
    estructural de la tubería sujeta a la carga de la tierra,
    tubería y pesos fluidos, y las presiones máximas
    calculadas de la sobrecarga experimentadas por la línea
    durante los acontecimientos de del 6 al 11 de septiembre de 1999,
    (d) inspección externa y el sonido de una
    muestra de las
    tuberías en las cuales las anomalías fueron
    observadas durante la inspección interna y tuberías
    que experimentaron diversos niveles de la presión de la
    sobrecarga, (e) la tensión del alambre de la prueba de una
    muestra de tuberías y (f) la prueba de presión
    hidrostática de una muestra de
    tuberías para determinarse si las altas presiones
    calculadas de la sobrecarga o las anomalías observadas
    adentro de una tubería, tal como grietas internas y sonido
    hueco, afectó la pretensión en los alambres o el
    funcionamiento de las tuberías bajo diseño
    en trabajo y
    trabajo más presiones transeúntes, y (g)
    inspección del desmontaje de tres tuberías y de la
    prueba del material constituyente para determinar la causa(s) de
    tuberías de sonido hueco. La prueba de la corrosión del suelo fue
    realizada a lo largo de la tubería para asistirnos en la
    determinación del efecto de grietas externas en la
    durabilidad de los tubos, y en seleccionar la opción menos
    costosa de la reparación sin comprometer la durabilidad de
    la tubería.

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