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Gestión de procesos – Kupres




Enviado por juanps



     

    1. Características del
      proceso de fundición en la planta
      Kupres
    2. Proceso
      productivo
    3. Manipulación y
      transporte
    4. Elementos fundamentales del
      control de la calidad, gestión ambiental y
      gestión tecnológica
    5. Valoración económica
      en el proceso de fundición
    6. Propuestas de
      mejoras
    7. Impacto de las
      mejoras
    8. Aplicación de la
      teoría de cola para analizar la carga de trabajo en el
      puesto de eliminación de flash
    9. Conclusiones
    10. Recomendaciones
    11. Bibliografía
    12. Anexos

    Resumen

    Esta investigación científica fue
    realizada en la empresa INPUD
    "1ro de Mayo" en la planta Kupres en el taller de
    fundición, donde se fabrican las piezas de las cafeteras.
    Con este trabajo se
    caracterizo el proceso de
    fundición, se describen las operaciones que
    se realizan en el mismo, se determina la relación del
    proceso con el medio
    ambiente, además se describe el proceso y la
    manipulación de la de la producción y los transportes y
    estadías que pasan las piezas. En el mismo se exponen las
    posibilidades de mejoras en el proceso, las vías para
    llevarlas a cabo y la repercusión de las mismas en el
    proceso productivo y en el puesto de trabajo que limita el
    proceso de producción (cuello de botella).

    Summary

    The project was performed at the IMPUD Factory 1ro de
    Mayo at the smelting workshop of the Kupres Plant, where the
    parts of coffee make are manufactured through a production
    process. With this work, we characterized the process of
    smelting, the prediction operation perform there are described
    and the relationship between the process and the environment is
    also described. In addition, the description of the process and
    the manipulation of the production and the transportation and the
    estates through which the process passes have all been
    analyzed.

    In the project, are can also find the possibilities of
    environment of the production, the methods and ways to do so and,
    influence of such environment in the process, the work point
    which limits the production process of this plant, have also been
    analyzed.

    The general aspect of this project also includes the
    relationship between the plants at the smelting workshop, and the
    rest of subsystems which related to them and to the whole
    environment.

    Introducción

    La situación económica actual en nuestro
    país se relaciona con los cambios experimentados en la
    propiedad,
    así como las relaciones entre plan y mercado. Un papel
    importante ha jugado también el perfeccionamiento
    empresarial, siendo uno de los factores que más ha de
    llevar al desarrollo
    futuro del país. Los adelantos tecnológicos
    producidos en los últimos años han motivado el
    incremento de la importancia que se le concede al estudio del
    proceso de fabricación de los productos, y
    como elemento indispensable para el aseguramiento de la cantidad
    y calidad de la
    producción, donde se deben de utilizar coordinadamente los
    hombres, equipos, materiales,
    energía e información en conjunto con el medio
    ambiente.

    Debido a la creciente competencia en el
    mercado mundial las empresas cubanas
    se ven obligadas a incrementar la calidad y a realizar un amplio
    estudio en la preparación, ejecución y venta de la
    producción, con el objetivo de
    optimizar y aprovechar al máximo cada proceso, elaborando
    productos que sean capaces de competir al mas alto nivel en un
    mercado cada vez mas globalizado.

    El presente trabajo se realizó dentro de la
    empresa INPUD
    " 1 de MAYO" en la planta de producción de cafeteras
    (KUPRES) y en el taller de fundición de dicha planta, esta
    empresa comenzó la producción de cafeteras en el
    año 1975, desde esta fecha hasta el cierre de 1999 se han
    fabricado 2 843 118 unidades, de diferentes tipos. Con el
    recrudecimiento del Periodo Especial esta producción
    estuvo fuertemente afectada del 1991 al 1993, y es en 1994 cuando
    reanima su producción.

    A partir de 1997 se incrementa la demanda de la
    misma, por parte de las Cadenas de Tiendas Recaudadoras de
    Divisas, que son
    sus principales clientes,
    así como se han materializado exportaciones a
    República Dominicana, México y
    Panamá.

    En la actualidad se fabrican cuatro tipos de cafeteras
    1, 3, 6, y 9 tazas, siendo la de mayor demanda la de 6
    tazas.

    Este trabajo tiene como objetivos:
    mostrar las relaciones entre el proceso de ejecución de la
    producción con el resto de los procesos que se realizan en
    la
    organización, describiendo el proceso a partir de su
    caracterización, determinando las oportunidades de mejora
    para hacerlo más eficaz y competitivo, así como
    evaluar el impacto de dichas mejoras.

    Para este estudio se utilizaron los siguientes métodos y
    técnicas:

    • Enfoque en sistema
    • Diagrama de Gantt
    • Esquemas
    • Entrevistas
    • Cálculo de indicadores
    • Diagramas causa – efecto
    • OTIDA
    • Diagrama de Paretto

    1. Desarrollo

    1.1.
    Características del proceso de fundición en la
    planta Kupres

    En la planta KUPRES se lleva a cabo la producción
    de cafeteras de 1, 3, 6 y 9 tazas, la cual cuenta de cuatro
    procesos productivos:

    • Fundición de las partes vaso inferior,
      superior y tapa.
    • Maquinado
    • Pulido – fregado
    • Ensamblado

    En este trabajo se realizó el estudio del proceso
    de fundición el cual es el proceso primario y a partir de
    él se desarrollan los demás procesos, es
    clasificado como básico y tecnológico y es llevado
    a cabo en el taller de fundición, realizándose la
    fundición de las barras de aluminio para
    ser convertidas en las piezas que conforman las cafeteras como
    producto
    terminado (vasos inferior, superior y tapa).

    1.2. Proceso
    productivo

    El proceso de fundición abarca una serie de
    operaciones a lo largo de su desarrollo las cuales son:
    Primeramente ocurre la fundición de las barras de aluminio
    en los hornos vasculantes los cuales funcionan por un sistema de
    quemado por inyección de petróleo fundiendo el aluminio sobre los
    900 ºC, el aluminio fundido pasa por medio de una
    grúa viajera a los hornos e mantenimiento
    encargados de mantener el aluminio a una temperatura de
    760 ºC a 800 ºC. Luego las piezas son fundidas en las
    maquinas portacoquilla, posteriormente los vasos inferiores y
    superiores son trasladados al puesto de corte de tragadero,
    mientras las tapas son llevadas al puesto de eliminación
    de flahs. Luego los vasos inferiores y las tapas pasan a las
    máquinas de rebabeo y los vasos superiores
    son trasladados al puesto de eliminación del flash.

    La organización, la planificación y preparación de la
    producción

    La subdirección técnica productiva, el
    departamento de venta y la dirección de planta se reúnen
    mensualmente para elaborar el plan de producción teniendo
    en consideración la demanda del producto por surtido a
    partir de ahí se elabora un plan
    estratégico en vista del cumplimiento del plan de
    producción como se muestra en el
    Anexo 1. Luego de aprobado el plan, en la planta se
    garantiza el abastecimiento técnico – material, en el
    proceso de fundición en especifico la materia prima
    (aluminio), existe un plan de cooperación entre las
    plantas de Kupres
    y Proher (plan herramental) para el mantenimiento de moles y
    troqueles.

    Flujo de producción

    La materia prima
    se almacena en un almacén
    principal y es transportada por medio de montacargas a la planta,
    luego se almacena temporalmente hasta que pasa al pesado y de
    allí se transporta a los hornos vasculantes, la
    grúa viajera transporta el aluminio fundido hacia los
    hornos de mantenimiento para fundir las piezas en las
    máquinas portacoquillas, mediante carretillas las tapas
    pasan a la eliminación del flash y el vaso inferior y
    superior al corte de tragaderos, luego las tapas los vasos
    inferiores pasan a las máquinas de rebabeo y los
    superiores son llevados al eliminación de flash.
    Posteriormente estos pasan a las máquinas de rebabeo
    también. El flujo de producción del proceso se
    muestra en el Anexo 2. La producción es masiva y se
    determinó de la siguiente forma:

    Como el valor de ¨
    k¨ es mayor que 0.85 se justifica lo planteado.

    Duración del ciclo de
    proceso

    En la planta el tipo de desplazamiento del objeto de
    trabajo es combinado, garantizando la continuidad del trabajo; es
    imposible calcular el lote exacto así que tomamos una
    muestra de 6 piezas de tipo vaso inferior y analizamos su curso
    en el proceso de fundición, corte de tragadero y rebabeo
    mediante el calculo del ciclo de duración del proceso y
    elaborando un diagrama de
    Gantt. Desplazamiento combinado

    • Ti-1< ti > ti+1 Tiempo no
      significativo.
    • Ti-1> ti > ti+1 Tiempo no
      significativo.
    • Ti-1> ti < ti+1 Tiempo corto (TC).
    • Ti-1< ti > ti+1 Tiempo largo (TL).

    0 < 9 < 12 no significativo.

    9 > 8 > 0 no significativo.

    No hay tiempo corto (TC).

    9 < 12 > 8 hay tiempo largo (TL).

    q = 6

    Operación (1) fundición t = 9 (seg. /
    Pzas).

    Operación (2) Corte de tragaderos t = 12 (seg. /
    Pzas).

    Operación (3) Rebabeo t = 8 (seg. /
    Pzas).

    Diagrama de Gantt

    OP Tu(seg. Por piezas)

     Para ver el siguiente
    gráfico seleccionar la opción "Bajar trabajo" del
    menú superior

    Almacenamiento

    Al entrar la materia prima al taller, esta se deposita
    en un área de almacenamiento
    temporal, colocando las barras de aluminio encima de los pasles.
    Luego de la fundición de las piezas existe el
    almacenamiento temporal de estas a lo largo del proceso. Estos
    almacenamientos se realizan en grupos de
    bandejas.

    1.3. Manipulación y transporte

    Las barras de aluminio son transportadas en carretillas
    a los hornos vasculantes, luego cuando el aluminio esta listo
    para la fundición (900 ºC) es transportado mediante
    la grúa viajera a los hornos de mantenimiento. Una vez
    allí la materia prima, el operario de la maquina
    portacoquilla utiliza un cucharón para verter el aluminio
    en estado liquido
    en el molde de la maquina, después de fundirse la pieza
    utiliza las pinzas para colocarlas en la bandeja donde son
    transportadas por medios de
    carretillas de cuatro ruedas que son las más flexibles al
    puesto de eliminación de flash, donde el operario con
    utilización de una barra de madera le
    elimina las rebabas mayores, culminando esta operación las
    piezas son transportadas en bandejas asta los puestos de
    rababeo.

    1.4. Elementos
    fundamentales del
    control de la
    calidad, de la gestión
    ambiental y de la gestión
    tecnológica

    En la operación de fundición existe un
    técnico de control de la calidad que controla desde el
    comienzo de la operación la limpieza de los moldes,
    así como la temperatura del aluminio en los hornos de
    mantenimiento. Luego de estar fundidas las piezas el
    técnico controla la calidad de estas por observación determinando la ausencia de
    poros o grietas y realiza un muestreo a cada
    lote controlando la profundidad de las pestañas, la
    distancia entre ellas así como el diámetro del
    orificio para el tornillo estas mediciones se realizan con el pie
    de rey. Las piezas continúan por la línea de
    producción en el área de rebabeo e
    eliminación de flash donde se controla la calidad al final
    de este proceso por observación al 100% de las piezas, se
    inspecciona que no tengan rebabas o poros, este control lo
    realiza otro técnico de calidad. Estos técnicos de
    calidad se subordinan al jefe de brigada. En el proceso se
    utilizan dos tipos de moldes, el italiano y el cubano,
    presentando este último, problemas en
    la calidad, provocando gastos
    innecesarios de materia prima a la hora de fundir el fondo de la
    cafetera. El taller cuenta con procedimientos
    estipulados por la ISO 9002 en la
    cual aparecen las diferentes técnicas posibles a emplear
    por la directiva de la planta y el uso o no de estos está
    en dependencia de cada dirigente.

    El Anexo 3 muestra los defectos más
    comunes que presentan las diferentes piezas a lo largo de todo el
    proceso productivo. Con el objetivo de conocer cuales de estos
    defectos son los más frecuentes se realizo un diagrama de
    Paretto con los defectos que afectan el proceso de
    fundición, poros, grietas, huecos, rechupe y golpes y se
    demostró que eliminando los defectos de poros y grietas se
    resolverán el 80 % de lo problemas de calidad estos
    resultados aparecen reflejados en el Anexo 4. El Anexo
    5
    muestra un diagrama causa efecto de una de las causas
    principales que afecta la calidad de la cafetera de 6 tazas: las
    grietas.

    El proceso bajo estudio es uno de los más
    atrasados en la planta y las máquinas portacoquillas
    están sobreutilizadas por lo que se rompen con frecuencia,
    por estas causas se sustituye actualmente las máquinas
    portacoquillas por unas de tecnología italiana,
    manuales, que
    son más rápidas y eficientes ya que disminuyen el
    consumo de
    materiales, y al ser manuales evitan la compra de las cajas de
    bolas que necesitan las máquinas en huso y que se
    dificulta su adquisición en el mercado. La planta Kupres
    ya tiene competidores nacionales en Guanabacoa, Ciudad de la
    Habana donde se creo recientemente la fábrica de cafeteras
    CubaLux por ello la planta trabaja en un nuevo proyecto de
    cafeteras copia de un modelo
    italiano (Italia es la
    puntera en la elaboración de cafeteras en el mundo),
    también se trabaja en un nuevo tipo de cafeteras
    octogonal, la cafetera de 12 tazas, principalmente para la
    demanda de cafeterías y hoteles.

    En este proceso existe contaminación ambiental producto a que los
    extractores de los hornos vasculantes no funcionan a su
    máxima capacidad además de estar ubicados en una
    posición en la que aire trae de
    nuevo los gases a la
    planta, para contrarrestar esto se le añade a los hornos
    un gasificador ambiental, los hornos de mantenimiento no tienen
    extractares locales lo que provoca una temperatura en la planta
    este entre 35ºc y 38ºC y que todos los gases de estos
    hornos se queden el taller. Cada maquina esmeriladora y
    rebabeadora tiene también un extractor de limallas pero
    estos necesitan de una reparación lo cual provoca contaminación en el medio.

    1.5. Valoración económica en el
    proceso de fundición

    En la planta Kupres no se llevan los gastos por proceso
    sino a nivel de planta por lo que es imposible conocer a cuanto
    ascienden los gastos en el proceso de fundición. Existen
    gastos directos como gastos materiales, en salarios y
    seguridad
    social, gastos fijos como amortización y gastos variables como
    gastos monetarios. En la planta no se realizan balances
    generales, estos se llevan al nivel de empresa, por lo que nos
    fue imposible también calcular las razones de liquidez,
    solvencia y rendimiento, solo se lleva al nivel de planta
    el Estado de
    Resultado que se muestra en el Anexo 6, en el se aprecia
    un incremento en los gastos y los costos del mes de
    mayo con respecto al promedio mensual sin embargo los ingresos por
    ventas son
    superiores en este mes lo que permite un aumento de la utilidad en el
    período.

    2. Oportunidades de mejoras

    2.1. Propuestas de mejoras

    • Estabilización de los procesos de
      fundición por inyección: se debe realizar el
      diseño y construcción de un sistema de
      circulación de agua,
      además capacitar el personal de las
      mismas.
    • Reducir los índices de rechazo en el proceso:
      realizar estudios encaminados a la reducción de los
      espesores de los vasos superiores e inferiores.
    • Eliminación de la
      contaminación en fundición: reparar los
      extractores de humo y gases en los hornos vasculantes,
      colocando extractores naturales y empleo de
      sustancias no tóxicas como desgacificadores.
    • Mejorar la calidad de los moldes: reemplazar los
      moldes cubanos por moldes italianos.
    • Eliminar retrocesos de las piezas, si bien no se
      puede una nueva distribución en planta por ser costosa,
      entonces instalar nuevas máquinas.
    • Mayor explotación de las máquinas de
      inyección y portacoquillas: necesidad de
      colaboración técnica nacional y extranjera,
      incluyendo la solicitud de ofertas de máquinas, moldes,
      coquillas así como gestionar y estudiar literatura
      actualizada en la temática. Mejorar la gestión
      tecnológica en la empresa.

    2.2. Impacto de las mejoras

    • Disminución de los costos de
      producción y materia prima.
    • Introducción de tecnología y
      avanzada.
    • Aumento de la producción con una mejor calidad
      y eficiencia.
    • Mayor motivación y seguridad de
      los trabajadores en el taller.
    • Reducción de la inestabilidad
      tecnológica en el proceso productivo.
    • Mayor competitividad en un mercado cada vez más
      exigente.
    • Mejor entendimiento de las nuevas norma de calidad
      estipuladas por la ISO 9002

    2.3. Aplicación de
    la
    teoría
    de cola para analizar la carga de trabajo en el puesto de
    eliminación de flash.

    Con el objetivo de analizar la carga de trabajo del
    puesto de eliminación de flash se decidió utilizar
    la teoría de cola o fenómenos de espera. Para ello
    se tomaron observaciones del tiempo entre arribos de las piezas
    vaso superior de las cafeteras, obteniéndose, al aplicar
    pruebas de
    bondad de ajuste utilizando el software Best fit que el
    mismo sigue una distribución exponencial con media 7.53
    min./pieza.

    También se realizaron observaciones del tiempo de
    procesamiento de cada pieza con el puesto de trabajo
    obteniéndose al aplicar las pruebas de bondad de ajuste
    del software Best Fit que el mismo sigue una distribución
    de weibull con los parámetros de 0.186 y 0.756.

    Con estos datos se
    realizó una corrida del software Win QSB con su
    opción Queuing Análisis obteniéndose los
    resultados.

    De un análisis de estos resultados se puede
    inferir que el aprovechamiento y utilización del operador
    del puesto de trabajo es muy bajo por lo que se puede concluir
    que esta operación no constituye cuello de botella en el
    proceso productivo.

    Medidas a tomar:

    Realizar un estudio del contenido de trabajo del
    operador incluyéndole entre sus funciones la del
    autocontrol de la calidad de su producción o que realice
    otras tareas dentro del taller, pues se ha demostrado que la alta
    carga de trabajo del mismo se concentra en las primeras horas de
    la jornada laboral.

    Conclusiones

    1. El proceso se ve afectado por las condiciones
      ambientales presentes en el taller; que vienen dadas por deficiente
      funcionamiento de los extractores de gases en los hornos
      vasculantes así como por su desgaste debido a 30
      años de explotación que provoca escape de gases
      que quedan circulando en todo el taller.
    2. La tecnología es muy atrasada lo que trae
      consigo un mayor gasto de materiales y el aumento del costo de
      producción, aunque se han realizado estudios y ya se
      aprobó la implantación de máquinas de
      fundición manuales de tecnología italiana pero
      esto no se lleva a cabo con la rapidez necesaria.
    3. Se han dado pasos de avance en el nivel de
      gestión tecnológica pero la planta no se
      encuentra entre las punteras en este aspecto lo que hace que su
      nivel de eficiencia sea menor respecto a otras.
    4. Bajo nivel de gestión de suministros de piezas
      para el mantenimiento.
    5. El control de
      calidad durante el proceso es bueno, se exige por la
      calidad de cada pieza componente y los trabajadores
      están concienciados con la calidad el
      producto.
    6. Existe carencia de los medios de protección en
      las áreas requeridas y poca exigencia por parte de los
      jefes para el uso de los que existen..
    7. Los dos defectos más comunes en el proceso de
      fundición según estudios realizado aplicando
      diagrama de Paretto son, poros y grietas.

    Recomendaciones

    1. Trabajar sobre la estabilización del proceso
      de fundición.
    2. Reparar los extractores de gases y polvo y utilizar
      sustancias no tóxicas como desgacificadores.
    3. Dotar al obrero de los medios de protección
      necesarios en las áreas que lo requieran así como
      exigir su uso.
    4. Aumentar la capacitación de los trabajadores en la
      implantación de ISO 9002.
    5. Mejorar la calidad en la construcción de
      moldes a fundir a presión
      por parte de Proher.
    6. Reducir los índices de rechazo en el
      proceso.
    7. Aumentar la gestión en la búsqueda de
      suministradores de piezas de repuestos.
    8. Agilizar el proceso de implantación de las
      máquinas de fundición manuales de
      tecnología italiana.

    Bibliografía

    1. Alvarez, M.
      (1986).Modelos
      económicos matemáticos II. ENSPES. La Habana.
      386p
    2. Conway, W. The quality of work can be improve with
      industrial engineering, Industrial Engineering No-4 vol. 24 pp.
      38 USA. (1992).
    3. Freyberg, D. Managimin productivity and quality;
      Industrial Engineering ,No-4 vol. 24 pp 38 USA
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    4. Martínez, C., García, L. (1987).
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    5. Marrero, F.(2000). Investigación de operaciones. Universidad
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      H. B., Manual de
      Ingeniería y Organización Industrial (1992) Parte
      IV. pp 1437 – 1439. Edición Fotorreproducida.
    7. Ortega T. (1986). Manipulación de Materiales,
      pp 22 – 50. Ministerio de Educación
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    8. Portuondo, F. (1990). Economía de
      empresas industriales, pp 83 – 109 Tomo I. Editorial Pueblo y
      Educación. Habana, Cuba.
    9. Riordan T. Planificación de procesos y
      operaciones, en Maynard, Manual de ingeniería y
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      Edición Fotorreproducida.
    10. Shainin D. Control de la calidad en Maynard, Manual
      de ingeniería y organización industrial (1992)
      parte III. pp 1002 – 1006. Edición
      Fotorreproducida.
    11. Taboada, C(1990). Organización y
      planificación de la producción, pp 31 – 41.
      Editorial Pueblo y Educación, Habana, Cuba.
    12. Tumay, K. Concerning Quality Improvement. Industrial
      Engineering, No 7, volumen 24, pp
      25-26, USA. (1992).
    13. Villanueva, P.(1987). Proyección de sistemas
      automatizados de proyección, pp 11. Editorial Pueblo y
      Educación Habana Cuba.
    14. Worthe, G & Hernández, G(1986).
      Fundamentos de la proyección de fábricas de
      construcción de maquinarias. Habana, Cuba.

    Anexos

    Anexo 1. Planificación con vista al
    cumplimento de los pedidos del cliente final en
    La Planta "Kupres" de la EINPUD (Fuente: Documentos
    archivados de la planta)

    Vaso superior

    Surtido

    Cantidad

    Norma

    Turnos

    N. turnos

    N. operario

    N. de días

    1 tz

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3 tz (MPC)

    4000

    250

    16

    1

    1

    16

    3 tz (M.ita)

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    6 tz (MPC)

    7000

    200

    35

    2

    2

    17.5

    6 tz (M.ita)

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    9 tz

    2000

    125

    16

    1

    1

    16

    Total VS 13003

    Vaso inferior

    Surtido

    Cantidad

    Norma

    Turnos

    N. turnos

    N. operario

    N. de días

    1 tz

    1000

    130

    7.69

    2

    4

    3,84

    3 tz (MPC)

    2000

    250

    8

    2

    4

    4

    3 tz (M.ita)

    2000

    200

    10

    1

    1

    10

    6 tz (MPC)

    3250

    240

    13.54

    2

    4

    6.77

    6 tz (M.ita)

    3250

    200

    16.25

    1

    1

    16.25

    9 tz

    1500

    140

    10.71

    2

    4

    5.35

    Total VI 13000

    Tapa

    Surtido

    Cantidad

    Norma

    Turnos

    N. turnos

    N. operario

    N. de días

    1 tz

    2000

    700

    2.86

    2

    2

    1.42

    3 tz (MPC)

    5000

    700

    7.143

    2

    2

    3.57

    6 tz (MPC)

    8000

    700

    1.43

    2

    2

    5.71

    9 tz

     

    700

    0

    2

    2

    0

    Botones

    800

    100

    8

    2

    2

    4

    Anexo 2. Diagrama de flujo
    de los componentes de la cafetera de 6 tazas en La Planta
    "Kupres" de la EINPUD (Fuente: Elaboración
    propia)

    Para ver el siguiente
    gráfico seleccionar la opción "Bajar trabajo" del
    menú superior

      

    Anexo 3. Defectos más frecuentes de la
    cafetera de 6 tazas de La Planta "Kupres" de la EINPUD (Fuente:
    Documentos archivados de la planta)

    Causa

    Pérdidas de piezas

    Pérdidas totales

    Partida

    511

    162.81

    Tupida

    76

    22.57

    Fuera de medida

    10

    3.3

    Hidos de rosca

    6

    2.58

    Rosca defectuosa

    928

    255.56

    Poros

    1277

    710.13

    Rechupe

    136

    48.83

    Grietas

    1070

    525.09

    Deformada

    847

    67.67

    Huecos

    222

    139.02

    Golpes

    78

    59.12

    Falta de elementos

    47

    3.76

    Mal barrenados

    50

    29.43

    Poros en el fondo

    44

    17.94

    Poros en la cara

    297

    151.23

    Poros en la rosca

    394

    209.32

    Anexo 4. Diagrama de Paretto para los defectos de la
    cafetera de 6 vasos en la Planta "Kupres" de la EINPUD (Fuente:
    Elaboración propia)

    Anexo 5. Diagrama Causa – Efecto con los
    principales efectos que provocan grietas en la cafetera de 3
    vasos en La Planta "Kupres" de la EINPUD (Fuente:
    Elaboración propia)

    Para ver el siguiente
    gráfico seleccionar la opción "Bajar trabajo" del
    menú superior 

    Anexo 6. Estado de
    Resultados del mes de Mayo en La Planta "Kupres" de la EINPUD
    (Fuente: Documentos archivados en la Planta)

    Cierre Mayo / 2000

    Estado de pérdidas o ganancias Mayo /
    00

    Indicadores

    Hasta este
    mes

    Promedio
    mensual

    Este mes

    Gastos

     

     

     

    Materiales

    248669.16

    49733.83

    48583.20

    Salario

    155289.21

    31057.84

    34962.76

    Seguridad social

    65026.13

    13005.23

    14438.90

    Amortización

    37424.50

    7484.90

    7526.05

    Otros gastos monetarios

    34436.35

    6887.27

    9200.27

    Cooperación

    58321.09

    11664.22

    15663.88

    Total de gastos

    599166.44

    119833.29

    160375.06

    Costos

     

     

     

    Costo producción bruta

    599166.45

    119833.29

    130375.06

    Variación prod. Proceso

    78234.93

    15646.99

    16022.95

    Concepto dist. Prod. proc.

    1261.50

    252.30

    4477.10

    Prod. Mercantil

    678662.88

    135735.58

    150875.12

    Variación prod. Terminada

    34713.73

    6942.75

    (15303.72)

    Prod. Vendida

    713376.61

    142675.32

    135571.79

    Gastos años anteriores

    13624.94

    2724.99

    56.25

    Total de costos

    727001.55

    145400.31

    135627.64

    Ingresos

     

     

     

    Ventas

    835289.11

    167057.82

    190499.19

    Devoluciones en ventas

    857.13

    171.43

    Impuestos circulación

    159732.79

    31946.56

    30303.99

    Ingresos años anteriores

    1873.90

    374.78

    51.84

    Otros ingresos

    88499.48

    17699.90

    35624.16

    Total ingresos

    765072.57

    153014.51

    195871.20

    Ganancia o pérdida

    38071.02

    7614.20

    60243.56

    Prod. Mercantil

    882300.00

    176460.00

    203500.00

    Juan Antonio Plasencia Soler

    25 años

    Titulo: Ingeniero Industrial

    Categoría docente: Instructor

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